1、根據服務區用水計劃(在相當長時間內,污水水量不會超過設計水量),以及各泵站的輸水水量不同的情況,在現有泵的范圍內對各進廠泵站的泵進行調整。泵站的日輸水量為10000~15000 m3之間,則將原設計配置的4臺功率75 kW的泵改為1臺55 kW?,2臺75 k W泵的配置;3#泵站的日輸水量為3000~5000 m3,將其泵的配置由原來的4臺75 kW的臥式離心泵改為1臺22 kW,1臺55 kW;7#立式離心泵站的日輸水量為4000~5000 m3,其泵的配置由原來的3臺75 kW的泵改為1臺22 kW,1臺55 kW,通過重新調整主要泵站泵的配置,使泵站輸送每m3污水的電耗下降了8%左右。
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2、改造污水泵的葉輪提高抽水效率
原有的75 kW,55 kW泵,其揚程分別為31 m,41 m,遠高于泵站至廠區的實際提升高度(約15 m),所以水泵在揚程方面浪費很大。也就是說,原泵的設計選型,與實際情況相差較大。當然,換泵是最簡便的辦法,但是全面換泵,需要大量的資金投入;利用現有的電機泵體,重新設計更換葉輪,也是一個好辦法,但是因為原泵為日本生產,加上改泵的品種多、數量少,目前還沒有聯系到廠家愿意承擔此任務(此項工作還在繼續做)。為此,采取了葉輪切削調節的方式對水泵進行改造。所謂葉輪切削調節即通過沿外徑車小水泵的葉輪,改變水泵的性能曲線,使之更接近實際所需的揚程及流量范圍,從而提高水泵的抽水效率。
3、泵站自動化改造
原有的化工泵站,采用的是簡單的繼電器-接觸器控制,完全靠人工控制,加上選泵過于保守,單臺泵的容量選得較大,且揚程選取太高,無法實現合理調度,形成對廠區水質水量的沖擊負荷,電能消耗較大。為此,在泵站機械設備改造完后,即進行自動化改造,在每個泵站配置一臺PLC和一臺變頻器,通過水位測量儀檢測泵房水位值,調節水泵使用的頻率與開啟數量,保持水泵在最佳效率范圍內運行,減少能耗,避免因頻繁啟動對設備帶來的損壞,實現了對廠區的均勻輸水,保證廠區的水處理工藝經濟平穩地運行,也避免了污水在管網的重復流動。此步改造完成后,輸水電耗在前面改造的基礎上又降低29.5%。
4、污水處理廠針對離心泵站的設計過于超前、設計量過大而與實際使用差距較大造成泵站輸水電耗過高的情況,采取了多種改造措施。全部改造完成后,整個水泵站實際輸水電耗比改造前降低了43.9 %。