乙烯裝置壓縮系統E-GT501透平是立式離心泵(位號:E-GA501A)的驅動機,它負責將丙烯制冷壓縮機透平(位號:E-GBT501)的凝結水及時排出,以保證機組的正常運行,1998年6月E-GT501透平蝸輪失效,雖經多次維修效果很不理想,新蝸輪的使用壽命很短,最長不超過20小時,導致透平不能正常工作,使另一臺電機驅動的化工泵(位號:E-GA501B)一直在沒有備用泵的條件下單臺運行,如果E-GA501水泵突然發生故障,必然會造成丙烯壓縮機組停車,對整個乙烯裝置的穩定生產造成極大的威脅。我們分析并找到了透平蝸輪失效的根本原因,通過改變了蝸輪材質,成功地解決了問題。
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蝸輪首次失效原因分析
1998年6月蝸輪第一次失效后,我們在對透平的檢查中發現:透平潤滑油箱中含有較多的游離水。由于蝸輪蝸桿的傳動靠齒面的嚙合來實現,其摩擦表面必須建立極壓潤滑膜,它是潤滑油中的極壓劑與金屬表面反應生成的潤滑膜,它具有較高的強度,能承受蝸輪蝸桿嚙合產生的載荷。潤滑油帶水會造成極壓劑失活,使嚙合表面無法形成潤滑膜,導致蝸輪蝸桿表面直接接觸,造成表面磨損。由于蝸輪材質為錫青銅(代號ZQSn10-1),其許用接觸應力為220MN/m2,而蝸桿材質為合金鋼(鋼號:35CrMo),其許用接觸應力為850MN/m2,蝸輪相對蝸桿較軟,所以失效的形式表現為蝸輪輪齒磨損。
我們對潤滑油系統進行了全面分析,最后確認:油系統的水來自透平汽封泄漏蒸汽形成的凝結水。由于透平的保溫被密閉性非常好,漏出的部分蒸汽將不可避免地通過軸承油封進入潤滑油系統。
針對由于潤滑油帶水導致蝸輪失效的問題,我們按照透平的隨機操作手冊要求,每月取樣分析潤滑油的含水量,定期從油箱底部排水,并制定了相關的管理制度。
經過以上的改進措施,E-GT501透平從2000年10月投用,正常運轉已達2年以上,至今仍無損壞跡象,為裝置的穩定運行提供了有力的保證,該透平每年能平衡中壓蒸汽8000余噸,每年可節電15Kw×8000h=120000度,每度按0.6元計算,年可節約7.2萬元電費,經濟效益非常明顯。
由于凝液泵透平蝸輪原設計輪齒接觸強度無余量,導致其頻繁失效,通過改變蝸輪材質,并按照要求制定了相關的管理制度,解決了問題。隨著我國引進國外設備的增加,根據國情差別對原設計條件進行校核,在備件國產化過程中應該得到重視。凝液泵透平蝸輪失效問題的解決過程對此有一定的借鑒意義。