DG型多級鍋爐給水泵故障情況
該液調泵在一次檢修后投運時,發現給水自動調節特性變差。投自動時,存在流量波動大,有時達到80t/h左右,嚴重影響機組的正常運行。為分析這一問題,把正常泵的控制系統切換至故障泵,出現相同的故障問題,由此基本上排除了熱工控制方面的原因。 DG多級鍋爐給水泵的性能試驗
為查找故障原因,對該泵進行了特性試驗,采用常規試驗方法。試驗前校核了相關表計。
試驗時,通過液調泵提升壓力后的給水盡可能通過流量孔板,以減少試驗誤差。各減溫水盡量少用,并給予相應修正。在此基礎上抄錄相關數據。
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故障分析
試驗時,手動操作勺管,流量沒有波動,電流穩定,平衡壓力正常,說明泵軸不存在竄動現象。電動機工作正常,液力聯軸器在各負荷點能正常運行。根據負荷調節的需要,每當操作手操器時,流量都發生了很大的變化,要控制在要求流量下,比較困難。勺管行程從61mm變化到71mm時,流量從284t/h變化到430t/h。從圖1看出,整個調速系統的線性較好但是曲線較陡,開度每變化1%,流量變化11.23t/h給水泵流量的大小,決定于給水泵的轉速。泵軸安裝于液力聯軸器的渦輪上,而渦輪的轉速決定于勺管的回油量。如果單位行程內的回油變化量過大,將嚴重影響給水泵流量的穩定。為此,應減小勺管回油量的變化率。
放大系數K勺管的最大行程為110mm,最大流量為440t/h根據表1,流量從284t/h變化到430t/h,行程從61mm變化到71mm。 K=dg/dμ=αmax/Gmax·dG/dα=(110/440)·[(430-284)/(71-61)]=3.65,則曲線的傾角為74.7b,說明曲線較陡,這是引起液力聯軸器調速性能不穩的主要原因。要改善液力聯軸器調節性能,就要解決好勺管回油量的變化量,使得在相同開度變化量的條件下,回油量減小。
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凸輪
把拆除的老凸輪重新安裝,投運后,發現對液力聯軸器調節性能的改善作用不明顯。為此,在加上凸輪同時,改變凸輪型線,使之適應負荷調節的需要。即在50%負荷以下,使凸輪型線較陡;在負荷經常調節的區間,凸輪型線較為平坦;其余負荷區間的型線也較陡。
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減小齒條與齒輪傳動比
液力聯軸器調節時,凸輪帶動齒條上下運動,齒條再帶動齒輪,齒輪繼而帶動扇形齒輪,從而引起勺管開度的變化,調節給水流量。勺管的調節是通過扇形齒輪轉動來帶動的,齒條傳動與扇形齒輪同軸的齒輪。減小齒條與齒輪傳動比,即增大齒輪直徑,延長齒條長度,保證勺管的開足與關嚴。減小了齒條與齒輪傳動比,即同樣行程的凸輪,扇形齒輪的開度變小,勺管的回油調節量變小,從而減小了給水流量的波動。